青科重工
專注于混凝土泵送事業
不相適應的表現首先是新拌混凝土坍落度偏小,擴展度更小,可此時減水劑用量已經相當大了,通俗說法就是“打不開”;其次是坍落度損失大,有時甚至出現假凝, 即在攪拌開始時水泥漿很稀,可是迅速發粘、變干,出機后混凝土和易性很差;其三是雖然坍落度和擴展度都不小,(四川減水劑)但是混凝土泌水、也有時滯后1—3小時泌水并且量大;還有時是砂漿包裹不住石子,發生離析但卻并未伴大量泌水,如此這般。更有時新拌混凝土中未觀察到明顯不適應,可硬化后強度偏低。特定外加劑與特定的水泥發生不適應的原因可能來自三方面:水泥特性引起;混凝土組成材料、特別是其中的砂及摻合料引起;外加劑本身匹配不當所引起。(速凝劑)究竟哪個是主要原因,就需要經過試驗和分析,怎樣調整到相適應,就必須進行實驗。于是、從何處著手開始試驗,就擺到我們面前了。
1水泥PH值
宜從檢測打算使用的水泥PH值開始,也就是水泥的堿度。用PH試紙就可以完成這項工作,當然用PH計更好。可以用三份水溶解一份水泥,充分攪拌后沉淀澄清,取清液一滴置于廣泛PH試紙上,觀察試紙背面變色程度以確定水泥的堿性。一般PH值應在12以上,但也有的普硅水泥只有9-10,個別還更低。試驗結果讓我們能初步判斷:水泥中可溶性堿量大還是小;水泥中的混合材是否含偏酸性的材料或石粉類惰性材料使PH值偏低。(高效脫模劑)
2考 察考察的部分是要盡量設法取得該種水泥的熟料分析結果。水泥廠每班做一次熟料的螢光快速分析,每個月有一個平均值,雖然不可能寫在水泥合格證上,但也不是一個保密資料。如果我們能得到近期任何一日的熟料分析結果也可以。根據分析的數據可以計算出水泥中的四種礦物:鋁酸三鈣C3A,鐵鋁酸四鈣C4AF,硅酸三鈣C3S和硅酸二鈣C2S的數量。影響水泥適應性的礦物是鋁酸三鈣、硅酸三鈣和鐵鋁酸四鈣。這些數據可以幫助我們選擇緩凝劑的品種。另外根據熟料分析中的堿和硫含量數據,我們能計算出塑化度值SD,作為復配外加劑時要適當加硫酸鹽還是加堿的參考依據。
雖然熟料分析單中的堿是總堿量而非單純的可溶性堿量,但對我們快速認定SD值仍有重要的參考價值。而將水泥溶于水后,溶液的堿含量是包括混合材在內的可溶性堿含量,對我們調整適應性的試驗可能更有意義。
考察的第二部分是了解熟料磨成水泥時加多少什么種類的混合材。這對分析諸如混凝土泌水,凝結時間異常(過長、過短)的成因都很有幫助。粉磨熟料時混合材只是礦渣(水渣)或粉煤灰,則出來的成品水泥對外加劑尤是緩凝劑的適應性好, 但以水渣作混合材的水泥有時泌水,這是因水渣硬度大于熟料,(聚羧酸減水劑)不易磨得與熟料同樣細的緣故。
混合材是煤矸石、頁巖灰、窯皮等火山灰質材時,成品水泥表現為吸附高效減水劑,后者摻量必須增加很多才能得到預計的混凝土坍落度,并且擴展度還達不到要求,往往用了“犧牲劑”的效果也不明顯。粉磨時混合材有石灰石粉則成品水泥易產生泌水,粉磨前在水泥中加了存放時間久的陳舊礦渣,也容易形成泌水。加入其它工業廢渣,雖然可能摻量不大,但磨成水泥后與外加劑的適應性就差,還特別難調整。熟料粉碎時所摻的石膏也很有關系,脫硫石膏、無水石膏、難溶。
考察的第三部分是要掌握混凝土摻合料的品種和細度情況。全摻礦粉易泌水,但改善了混凝土多種性能。全摻普通需水量高于105%的粉煤灰需要較多的拌和水量,而且凝結時間長,不過卻明顯抑制了泌水,但優質粉煤灰可以減少減水劑用量,如果摻的是統灰、因其中含一部分三級灰,則往往就是使高效減水劑“失效”的主要原因。摻合料細度很關鍵,料粗不但會使混凝土泌水(例如粗粉煤灰),甚至會使坍落度損失變大。粉煤灰的燒失量、礦粉中摻石粉的數量(制假的程度)都很重要,會直接影響外加劑尤其是高效減水劑和緩凝劑對水泥的適應性。(混凝土修復劑)
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